Onverklaarbare storingen en oplossingen voor centrifugaalpompen

Wat is deze schemering?

Ik heb het over de verstoorde periode tussen het moment dat de pomp de fabriek verlaat en het daaropvolgende opstarten; Ik heb het over de tijd en plaats tussen het demonteren van de pomp voor onderhoud en het opnieuw installeren; Ik heb het over de onverklaarbare veranderingen die optreden wanneer pomp "A" uit het systeem wordt verwijderd en pomp "B" op zijn plaats wordt geïnstalleerd.

Dit is de overgangsdimensie van wat ik eerder het Land van Magie en Mysterie noemde. Onlangs heb ik deze dimensie 'Twilight' genoemd.

 

1. Afwezigheid van waaier

Probleem

Bij een staalfabriek in het centrale middenwesten werd een ketelvoedingspomp met zes niveaus stopgezet voor routineonderhoud om de oorspronkelijke bedrijfsruimte te herstellen. Merk op dat de pomp wordt aangedreven door een meertrapsstoomturbine. Na ruim acht jaar continu gebruik werkte de pomp prima, maar was het tijd voor een revisie.
Het OEM-servicecentrum heeft de pomp gerepareerd en teruggestuurd naar de klant. Bij de eerste start liep de pomp soepel, maar de hydraulische prestaties namen aanzienlijk af. Zowel het debiet als de opvoerhoogte namen af ​​in vergelijking met de prestatieparameters die door de fabrikant zijn gepubliceerd. De radeloze klant beweerde dat het reparatiecentrum verschillende fasen van de waaier had gemist die niet tijdens het reparatieproces waren geïnstalleerd. De pomp is oorspronkelijk ontworpen als achttrapspomp, maar is voor deze klant ontworpen als zestrapspomp. Het is gebruikelijk dat de waaier een ontwerp zonder trappen gebruikt wanneer een lagere uitlaatdruk vereist is. De klant is van mening dat de huidige pomp een viertrapspomp moet zijn, in plaats van een zestrapspomp.
De technici van de fabrikant werden naar de locatie geroepen om het probleem te verhelpen. Hij arriveerde op de locatie en voerde alle normale prestatiecontroles uit, waaronder trillingen, klepconfiguratie, rotorinstelling en verificatie van druk- en stromingsverschillen. Uit het uiterlijk blijkt dat er een reële mogelijkheid is dat de tweetrapswaaier niet is geïnstalleerd, maar dit is onwaarschijnlijk en het OEM-reparatiecentrum dringt er sterk op aan dat de zestrapswaaier is geïnstalleerd.
Uit de prestatie-indicatoren blijkt dat het een probleem van lage snelheid is. De klant werd op de hoogte gebracht van een aantal belangrijke punten in het probleemoplossingsproces, waaronder dat hij de stoomturbine niet gebruikte tijdens de stilstand en dat het eerste wat hij controleerde toen het probleem zich voordeed de bedrijfssnelheid was. Het turbine-/pomptoerental is geverifieerd met behulp van een gekalibreerde stroboscopische toerenteller (stroboscoop) met een nauwkeurig toerental van 3.600 tpm. Gelukkig had de jonge pompingenieur veel ervaring met stoomturbines en stroboscopen.

 

Oplossing: De waaier ontbreekt niet

In het eerste geval heeft de pompinstallatieingenieur ruime ervaring met stoomturbines, stoomregelaars en stroboscopen. Hij wist hoe gemakkelijk het was om een ​​valse waarde uit een flitser te halen als je niet goed was opgeleid. De stroboscoopoperator van de staalfabriek richtte zijn aandacht op een koppelbout om de snelheid van de rotor te meten, waarvan hij dacht dat deze 3.600 tpm was, omdat hij geen reden had om achterdochtig te zijn. De turbine draait feitelijk op 1800 tpm, en wat de flitseroperator ziet zijn meerdere afbeeldingen (twee koppelbouten worden als één weergegeven).
Voor stroboscoopwerk is het belangrijk om altijd een uniek object, zoals een sleutel of sleutelgat, vast te leggen vanuit een axiale omtrekhoek. Als er een koppelbout moet worden gebruikt, moet er een op een of andere manier worden gemarkeerd om deze te onderscheiden van de andere bouten (in deze gevallen werkt lichtgevende verf/reflecterende pasta goed).
De klant had niet eerder vermeld dat de turbinesnelheidsregelklep (W-TG-10) tijdens de pomprevisie was aangepast. De fabrieksingenieur die de oorzaak ontdekte had de eer om de instellingen van de turbinesnelheidsregelaarklep aan te passen om de apparatuur op de juiste snelheid van 3.600 tpm te brengen en de prestaties terug te brengen naar de oorspronkelijke staat.

 

2. Probleem met oververhitting van de transformator

Scène: Een energiecentrale aan de oostkust. In een 20-jaar oude elektriciteitscentrale raakte een generatorboostertransformator (GSU) vanaf de dag dat deze werd geïnstalleerd op volle capaciteit ernstig oververhit. Als gevolg hiervan verminderde de unit en werkte deze op 85% van de volledige capaciteit. Sindsdien hebben gereduceerde transformatoren de output van de hele elektriciteitscentrale beperkt.
Twintig jaar later zijn er plannen om hittebestendige transformatoren te gebruiken met nieuwe diëlektrische oliën en gloednieuwe sluitringen. Bovendien zullen alle zes de circulatiepompen van transformatorolie achteraf worden ingebouwd (let op: vermogenstransformatoren gebruiken een circulerend transformatoroliesysteem als isolerend diëlektricum en als koelmedium voor warmteoverdracht).
Deze pompen worden voor aanpassing naar de fabrieksreparatiewerkplaats gebracht en teruggebracht naar de locatie. De klant controleerde vóór installatie de draairichting van de pomp en constateerde dat de draairichting van de pomp verkeerd was. De klant vroeg de fabriek om garantiecompensatie om het probleem op te lossen. Ingenieurs van de installatie zeiden dat tenzij de klant twee van de drie fasen op de elektriciteitsleiding ter plaatse had omgedraaid, de pompen niet in de verkeerde richting hadden kunnen werken. De klant zei dat er ter plaatse geen bedrading was gewijzigd.

 

Oplossing: koeloplossing

Fabrieksingenieurs hebben er vertrouwen in dat de motoren van transformatorpompen correct zijn aangesloten, omdat ze over interne procedures voor kwaliteitsborging/kwaliteitscontrole (QA/QC) beschikken. Na aankomst op de werkplek werd tot verbazing van de monteurs bevestigd dat de draairichting van de pomp inderdaad verkeerd was. In feite draait de pomp al twintig jaar in de verkeerde richting.
Opmerking: Centrifugaalpompen die in de verkeerde richting werken, produceren nog steeds een stroom in de goede richting, en de basisspiegelstroomindicator van de klant kan geen onderscheid maken tussen een stroom van 600 gpm en 1200 gpm. Nadat de draairichting van alle pompen is gecorrigeerd, wordt de energiecentrale gestart en wordt de transformator bekrachtigd. Voor het eerst in twintig jaar raakte de transformator bij volle belasting niet oververhit.

 

3. De rotor zit vast door verkeerd hijsen

probleem

Bij een staalfabriek in het Midwesten werd een achttraps pomp met segmentbehuizing naar een reparatiewerkplaats gestuurd voor een volledige revisie. Pomp teruggestuurd en geïnstalleerd. Tijdens het installatieproces ontdekte de installateur dat de pomprotor niet handmatig kon worden gedraaid (draaien). Informeer de pompleverancier dat de rotor duidelijk vastzit.
De pomp wordt teruggestuurd naar de reparatiewerkplaats voor demontage en inspectie. De pompleverancier constateerde geen problemen: zij hebben de pomp weer in elkaar gezet en teruggestuurd naar de klant. Het is echter nog steeds niet mogelijk om de rotor te laten draaien vanwege een schijnbare rotorblokkering. De pomp werd teruggestuurd naar de reparatiewerkplaats waar hij opnieuw werd gedemonteerd en opnieuw werden er geen problemen gevonden. De pomp keerde voor de derde keer terug naar de klant, maar deze keer besloot de verkoopingenieur om met de pomp naar de locatie te gaan.

 

Oplossing: Wat gebeurde er in de fabriek?

De ingenieur vergezelde de weer in elkaar gezette pomp naar de fabriek en zag hoe de bemanning de pomp van de vrachtwagen tilde met behulp van een kleine kraan met twee hijsbanden, elk bevestigd aan één uiteinde van de pompas. Omdat het volledige gewicht van de pomp ten onrechte op de hefpunten van de twee assen is geconcentreerd, is het segmentvormige ringhuis niet goed uitgelijnd, waardoor de pomprotor wordt vergrendeld. Waarschuwing: Hijs dit type segmenthuispomp niet via de pompas!

 

4. De rotor zit vast vanwege vreemd materiaal

probleem

Net als in het vorige voorbeeld werd deze meertraps ketelvoedingspomp gebruikt in een fabriek in het midden van de Verenigde Staten en is gerepareerd en opnieuw geïnstalleerd in een nabijgelegen reparatiewerkplaats. De pomp heeft ongeveer 10 minuten gedraaid voordat deze vastliep. De pomp werd teruggestuurd naar de reparatiewerkplaats om te worden gerepareerd en teruggestuurd, waar dezelfde situatie zich opnieuw voordeed. Bij de derde poging schakelde de klant een pompingenieur en adviseur in om toezicht te houden.

 

Oplossing: De rotor zit vast

De consultant beoordeelde het systeem en de bediening- en onderhoudsprocedures. Het duurde niet lang voordat de oorzaak van de pompstoring werd vastgesteld.
Wanneer in elk leidingsysteem een ​​gedeelte van de leiding niet stroomt (ook wel een dood gedeelte of een val genoemd), wordt dit een plaats waar roest, aanslag, vuil en vuil zich kunnen ophopen en neerslaan. Wanneer de pomp wordt verwijderd, wordt de zuigleiding van de ketelvoedingspomp afgedicht (als dood gedeelte), maar het systeem blijft werken met andere parallelle pompen. Op dit punt verzamelt het dode buissegment vreemd vuil uit het systeem. Wanneer de pomp opnieuw wordt geïnstalleerd en de zuigleiding wordt geopend, zal dit water met veel vuil het pomplichaam binnendringen en zal er wat vuil in de slijtring worden opgevangen, waardoor de pomp vastloopt.

 

5. Problemen veroorzaakt door klepstoringen in het systeem

probleem

In de "olievelden" in het westen van de Verenigde Staten hebben we een eentraps ANSI-pomp voor olievoorziening in midstream-procestoepassingen. Een plaatselijke pompdealer nam contact op met de fabriek en zei dat er een probleem was: de pomp bleef een dag of twee draaien, liep dan vast en werkte niet goed. Demonteer de pomp, revisie en neem hem weer in gebruik. De pomp zal enkele dagen weer normaal werken voordat het probleem zich opnieuw voordoet.
OEM-ingenieurs vragen om foto's van beschadigde onderdelen en meer operationele informatie. Op basis hiervan lijkt het een duidelijk en eenvoudig geval dat de pomp de verkeerde kant op draait. Het meest ervaren servicepersoneel van de dealer controleerde echter driemaal persoonlijk de draairichting en er waren geen problemen met de draairichting. Het is tijd dat nieuwe mensen de pomp aan het werk zien.

 

Oplossing: eenrichtingsrotatiepomp

De monteur heeft 100% gelijk: de pomp draait in de juiste richting. De basisinformatie die ontbreekt in de dialoog en tekeningen is dat het systeem meerdere pompen parallel heeft. De uitlaatterugslagklep van deze pomp zal willekeurig en met tussenpozen vastlopen in de open positie. Wanneer de pomp niet op vermogen werkt, wordt hij door de stroom of druk van andere pompen gedwongen in de tegenovergestelde richting te werken. De waaier en het huis functioneren nu als waterturbine. Omdat de meeste ANSI-pompen een (met schroefdraad) vastgedraaide waaier gebruiken, kan de waaier bij omgekeerde werking loskomen (terug) en vast komen te zitten in de behuizing.

 

 

 

conclusie

Deze omstandigheden laten zien dat heel vaak onervaren mensen worden gestuurd om pompen ter plaatse te installeren en in bedrijf te stellen - zonder de installatie-instructies zorgvuldig te lezen of een OEM te raadplegen over pre-opstartproblemen. Bijna geen enkele pompinstallatie is "plug and play" - uitlijnen, controleren op rotatie van de aandrijving, mechanische afdichtingen instellen, smeerolie/vet toevoegen, uitlaatkanalen hebben, etc.

 

Misschien vind je dit ook leuk

Aanvraag sturen